西門子808D數控系統維修報警故障:
數控系統:西門子3M系統。
故障現象:這臺機床在長期停用后,再次啟用時系統屏幕沒有顯示。
故障分析與檢查:因為機床長期不用,懷疑后備電池電量耗盡。對系統進行檢查,發現如圖3-1所示,PLC禍合模塊上左側監控燈閃爍,分析其閃爍頻率為4Hz,查看維修手冊,對應指示為后備電池電量耗盡。對后備電池進行檢查,發現電壓接近OV,說明系統數據和程序都已丟失。
故障處理:西門子3M系統數據和程序丟失后,必須首先對系統進行初始化,然后輸入本機床的機床數據和程序,才能恢復機床運行。
數控系統:西門子808系統。
故障現象:這臺機床在早晨上班通電開機時,系統屏幕沒有顯示。
故障分析與檢查:對系統進行檢查,發現系統左下角有如圖3-4所示的紅色報警燈亮,而且這臺機床在此故障出現前一天還正常工作,說明可能是系統死機所至。
故障處理:西門子805系統消除死機可以通過強行啟動的方式,
西門子 840D 數控系統故障維修方法
2.1 零點調整
運維人員在進行西門子 840D 數控系統的維修時,可以利用通用性技術提高故障維修效率,如零點調整技術。零點調整操作主要包括 3 個步驟:①將設備的后蓋拆卸之后,露出內部的編碼器,通過對編碼器的調節實現零點調整;②重新設置編碼器的相關參數;③對編碼器的參數進行校正,因為第二步設置的參數與以往的參數存在差距,運維人員需要將兩者的差距作為參考點偏移,將參考點偏移的數據輸入編碼器,完成西門子 840D 數控系統的零點調整。
2.2 檢查功率模塊
在西門子 840D 數控系統的故障中,功率模塊故障所占比例相對較高,運維人員需要定期進行功率模塊的檢查,保障其穩定運行。一般來說,功率模塊主要使用萬能表進行檢查,因為萬能表
可以準確地測量出系統的電流值及電壓值等參數,通過測量值與標準參數的對比,可以了解系統的故障狀況。西門子 840D 數控系統正常運行狀況下,萬能表測量的電阻值為無窮大。
2.3 優化驅動
對于西門子 840D 數控系統而言,對其驅動進行優化,就是對電流環、位置環與速度環進行優化。電流環的優化措施相對簡單,因為電流環出廠時,生產廠家已經按照最優原則進行參數的設置,運維人員對電流環的優化就是對電流環參數的檢查與運行試驗;位置環的優化措施需要運維人員根據實際運行狀況,采取相應的優化措施;速度環的化措施需要從速度和材料兩方面入手,運維人員可以通過最佳速度的設定進行優化,西門子 840D數控系統的最優速度是 10 m/s,速度環的材料需要滿足標準要求且具備良好驅動性能,這樣才能夠保障速度環的穩定運行。
3、西門子 840D 數控系統故障診斷與維修的實例
3.1 器件松動或堵塞故障
(1)西門子 840D 數控系統正常運行時,Z 軸出現振動、定位不精準故障。故障發生時,系統仍處于正常運行狀態,因此判斷系統的電氣部分不會存在故障,故障由機械部分引起,拆卸傳動箱后發現齒輪沒有出現異常狀況,但尺座的螺釘出現晃動,存在移位錯位現象。重新擰緊固定螺釘后,重啟西門子 840D 數控系統,設備運行正常。
(2)西門子 840D 數控系統運行過程中,潤滑突然暫停,系統預警報警開始閃爍,系統停止運行。因為系統具備狀態監控功能,可以對系統潤滑體系進行全面監控,所以故障可以由以下原因引起:①潤滑油不足,引起開關自動關閉;②潤滑油路泄漏:③潤滑油油路堵塞;④潤滑油泵電機過量加載;⑤壓力開關敏感性降低。故障維修時,首先檢查壓力開關,發現壓力開關沒有異常狀況,能夠正常使用,然后進行油箱被潤滑部分的檢查,發現該部分沒有被潤滑油潤滑,進一步檢查發現油管管道堵塞,將堵塞物清除后,系統恢復正常。
(3) 某工廠假期后復工,西門子 840D 數控系統重新啟動時,3 個給進軸都沒有正常反應,但系統指示燈處于亮起狀態。一般情況下,系統 3 個給進軸的運動狀態始終保持一致,這一故障出現的原因在于總控制位置出現異常。首先打開系統電氣柜進行檢查,發現電氣柜板面有預警提示以及低壓提示,由此可以看出,系統電源或者電壓出現故障。使用萬用表依次測量 3 個給進軸的電壓,測量的結果顯示,1 軸的電壓遠小于另外兩軸的電壓,在深入檢查 1 軸之后發現該軸接線位置有松動現象,將電氣接線位置重新加固后,西門子 840D 數控系統恢復正常。
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